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大傾角皮帶輸送機(jī)輸送帶跑偏
[ 作者:宏源科技 日期:2017-08-23 ]
大傾角皮帶輸送機(jī)輸送帶跑偏是其常見的故障之一,其原因可能是:
1.落料有誤:煤塊不勻速地掉落在輸送帶上,使得輸送帶在某些落點(diǎn)上受力過大或煤塊落點(diǎn)不在輸送帶中心線上,使得輸送帶發(fā)生傾斜。
此故障的處理方法是:調(diào)整落料位置,使煤落于輸送帶中間。
此故障的處理方法是:調(diào)整落料位置,使煤落于輸送帶中間。
2.輸送帶質(zhì)量:Ⅰ.輸送帶在運(yùn)行過程中,當(dāng)接頭與輸送帶中心不垂直時(shí)會(huì)使輸送帶拉力不均勻,輸送帶跑偏。造成這種狀況的原因有兩種:使用機(jī)械連接法時(shí),輸送帶連接卡子歪斜;使用硫化膠接法時(shí),輸送帶切口與輸送帶中心線不垂直。
此故障的處理方法是:重新做接頭,以保證接頭與輸送帶中心線垂直。Ⅱ.輸送帶帶邊呈S型。此故障的處理方法是:割去輸送帶中不直部分,重做接頭。Ⅲ.輸送帶張緊不當(dāng)。此故障的處理方法是:使用螺旋張緊或液壓張緊的帶式運(yùn)輸機(jī),可采取調(diào)整張緊行程來解決。
此故障的處理方法是:重新做接頭,以保證接頭與輸送帶中心線垂直。Ⅱ.輸送帶帶邊呈S型。此故障的處理方法是:割去輸送帶中不直部分,重做接頭。Ⅲ.輸送帶張緊不當(dāng)。此故障的處理方法是:使用螺旋張緊或液壓張緊的帶式運(yùn)輸機(jī),可采取調(diào)整張緊行程來解決。
3.裝載失效:煤料等在裝載時(shí)重心偏離輸送帶中心。此故障的處理方法是:對(duì)煤料裝載位置進(jìn)行修正。
4.安裝質(zhì)量:由安裝質(zhì)量引起的輸送帶跑偏的原因:滾筒沒有調(diào)整平直,機(jī)架位置不平衡,導(dǎo)致輸送帶兩側(cè)有高度差,在輸送煤料的過程中,煤料會(huì)向低側(cè)偏移而引起輸送帶跑偏;機(jī)架擺放位置歪斜導(dǎo)致滾筒中心線同輸送帶中心線不垂直。
此故障的處理方法是通過調(diào)整滾筒軸承位置,將處于機(jī)架頭尾部分位置不正確的滾筒進(jìn)行位置調(diào)整,使它們處在平直狀態(tài)。當(dāng)輸送帶在滾筒處發(fā)生跑偏時(shí),應(yīng)調(diào)整跑偏處的軸承座加大松處的拉緊力,調(diào)整跑偏現(xiàn)象。此故障的處理方法是:將跑偏側(cè)的托輥向輸送帶前進(jìn)方向調(diào)整,糾正輸送帶跑偏。
此故障的處理方法是通過調(diào)整滾筒軸承位置,將處于機(jī)架頭尾部分位置不正確的滾筒進(jìn)行位置調(diào)整,使它們處在平直狀態(tài)。當(dāng)輸送帶在滾筒處發(fā)生跑偏時(shí),應(yīng)調(diào)整跑偏處的軸承座加大松處的拉緊力,調(diào)整跑偏現(xiàn)象。此故障的處理方法是:將跑偏側(cè)的托輥向輸送帶前進(jìn)方向調(diào)整,糾正輸送帶跑偏。
5.接觸面變形:滾筒、托輥上粘結(jié)煤粉過多,導(dǎo)致接觸面變形。
此故障的處理方法是:及時(shí)清理滾筒、托輥上粘結(jié)煤粉。
此故障的處理方法是:及時(shí)清理滾筒、托輥上粘結(jié)煤粉。
本文關(guān)鍵詞:大傾角皮帶輸送機(jī) 多功能折疊式輸送機(jī) 移動(dòng)式輸送機(jī)
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